2012年运行部三单元丙班QC成果,2012qc成果,锅炉运行qc成果,qc08000-2012标准条文

发布时间:2013-02-03 来源: 2012年全国优秀qc成果

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降低 680MW 超超临界机组锅炉排烟热损失 (运行部三单元丙班 QC 小组) 前 言 锅炉排烟热损失是影响锅炉热效率的主要因素,在煤粉锅炉的热损失当 中,排烟损失是最大的一项,一般占到 7%~8%左右,排烟温度偏高对锅炉运 行的经济性产生较大影响。根据设备状况,全面分析造成锅炉排烟温度升高 的因素,制定相应措施以降低排烟温度,是减少排烟损失、提高锅炉效率的 有效手段。

一 概况介绍 1 设备概况 我厂三期为 HG-2001/26.15-YM3 型锅炉,设计主汽温 605℃、再热汽 温 603℃.是哈尔滨锅炉厂引进日本三菱技术进行设计和制造的超超临界一 次中间再热、变压运行单炉膛燃煤直流炉,采用 MPS 中速磨煤机,直吹式制 粉系统、CUP 墙式切圆喷燃、平衡通风、露天布置、固态连续排渣、全钢构 架、全悬吊结构Π 型锅炉。

锅炉运行方式:主要承担基本负荷并具有一定的调峰能力。锅炉最低稳 燃负荷 (不投油助燃时) 为 30%B-MCR, 锅炉在此负荷下能长期安全稳定运行。

制粉系统为冷一次风正压直吹式。配置 6 台 MPS 磨煤机,运行方式为 5 运 1 备;每台磨煤机对应一层燃烧器;煤粉细度 R90=18%;系统配有 2 台动叶 调节轴流式一次风机,2 台离心式密封风机。

2 小组介绍 小 组 成 员 介 绍 表 表一:

课题名称 680MW 超超临界机组降低排烟热损失 QC 小组名称 运行部三单元丙班 QC 小组 组 长 于强 类 型 现场型 小组活动时间 2012/1~2012/12 注册日期 2012/1/1 厂注册登记号 HW/QC—2012—010 活动次数 10 文化 组内 组内 小 姓名 性别 年龄 职务 程度 分工 职务 组 成 于 强 36 单元长 大本 制定计划、 组长 男 员 对策 概 况 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 男 男 男 男 男 36 34 34 32 25 主值 副值 大专 大专 副值 大专 副值 大专 制表人:王志宁 巡检 大本 实施措施、 副组长 绘图 实施措施、 组员 活动记录 具体实施 组员 具体实施 组员 制表时间:2012.12.01. 具体实施 组员 二 选题理由 680MW 锅炉的烟风温差为排烟温度和送风机进入炉膛温度之差。烟风温 差值越小,锅炉的热效率越高,供电煤耗就越低。因此降低锅炉烟风温差对 减少资源消耗,相应国务院布置的“低碳”概念工作有着重要的意义。经查 询相关文献发现,锅炉排烟温度下降 12-15 摄氏度,排烟热损失可减少 1%, 节约燃料 1%。锅炉的热损失由排烟损失、机械不完全燃烧热损失、灰渣物理 热损失、化学不完全燃烧热损失、散热损失组成,而在这五项损失中,排烟 损失是对锅炉效率影响最大的一项损失,约为 5%~8%。所以降低排烟损失对 提高锅炉效率及全厂的发电经济性有着非常重要的意义。针对华能威海电厂 三期#5 机组排烟温度高,我们 QC 小组将《680MW 超超临界机组降低排烟热 损失》作为 2012 年度 QC 小组的的活动课题。

根据小组所选课题, 按照程序化要求, QC 小组经过集思广益特制定以 下小组活动计划(表二) 。

表二:小组活动计划:

阶段 活 动 内 容 活 动 时 间 一 1、小组成立。

2、选择活动课题。

3、现状调查。

4、提出预计目标 5、根据现场情况,分析原因。

6、确定主要原因以及影响因素。

7、制定对策 实施对策 2012.1.1—4.30 二 2012.5.1—11.30 第 1 页 三 四 效果检查、论证、数据对比 巩固成果,总结和下一步打算 制表人:王志宁 2012.12.01—12.15 2012.12.15—12.31 制表时间:2012.12.31. 三 目标设定 QC 小组对我厂#5 机组排烟温度及空气预热器入口温度进行采集分析, 从 2012 年 1 月— 2012 年 4 月期间,如下表所示。前四个月烟风温差为 , 在保证机组各参数正常情况下,力争将#5 机组排烟温度降低 10℃,以降低 排烟热损失. 月份 排烟温度 空预器入口温度 烟风温差 1-4 月份 烟风温差为 128℃ 2012.1 149 13 136 2012.2 144 14 130 2012.3 129 5 124 2012.4 134 10 124 平均值 139 11 128 目标值 设定为 118℃ 四 现状调查及可行性分析 #5 炉自投运以来,排烟温度一直偏高,有时高负荷时排烟温度高达 160℃,严重降低了锅炉效率,同时对尾部受热面和空预器的设备的热应力 影响较大,易产生高温腐蚀,降低了设备的使用寿命。就#5 炉而言,排烟热 损失约占整个锅炉热损失的 65%左右,占锅炉总发热量的 5-7%。通过对大小 修前后数据进行全面分析,可判断影响锅炉排烟温度高的主要因素有:1.空 预器受热面不足、积灰,换热量不够;2.炉膛漏风;3.炉膛火焰中心高等因 素。因此,在#5 炉正常运行过程,加强对各参数的合理调整和分析,对降低 排烟温度有着积极的意义。

五 原因分析 第 2 页 经过 QC 小组全体成员分析查找,列出了影响锅炉排烟热损失因素调查 表(见表三) :

表三:影响锅炉排烟热损失的因素调查表 序号 1 2 3 4 5 6 影响因素 炉膛火焰中心高 一次风管风压高 通风量大 炉本体漏风 磨煤机出口温度低 煤粉细度不够 序号 7 8 9 10 11 12 四管结垢 空预器受热面积灰 设备自动投入率低 送风机入口温度 人员操作水平 设备安装原因 影响因素 通过小组全体人员对以上影响因素的分析,结合我们炉型的特点,围 绕锅炉排烟温度高的产生原因,绘制了造成锅炉排烟温度高的因果分析图 (见图二) 。 原因分析因果图: 制粉系统的变化 燃烧调整 一次风机出口风压 煤粉细度 炉膛火焰中心影响 磨煤机出口温度 总风量的大小 设备自动投入问题 四管结垢 空预器受热面积灰 送风机入口温度 人员操作水平 设备安装原因 炉本体漏风 锅 炉 排 烟 温 度 高 第 3 页 吹灰的影响 其他 绘图人:王志宁 绘图时间:2012.12.31. 六 要因确认 根据以上因果分析,QC 小组全体成员再次研究、分析和讨论对末端因素 逐个进行确认,编写要因确认表(表四) 。

表四:

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 影响原因 原因分析 要因 确认 是 炉膛火焰中心 在相同负荷且其它条件不变的情况下,炉膛 高 火焰中心越高,则排烟温度越高。 一次风管风压 一次风管风压高,风速过大,风粉混合恶化, 是 高 影响煤粉正常着火,推迟燃烧。

无论负荷多少,过多的通风量,都会使排烟 通风量大 是 温度升高,烟气量增加,使锅炉效率降低 炉膛漏风使排烟温度升高,烟气量增加,导 炉本体漏风 是 致排烟损失增加。

磨煤机出口温度低,一方面降低了空气预热 磨煤机出口温 器的换热效果, 另一方面推迟了煤粉的燃烧, 是 度低 使排烟温度升高。

煤粉细度过粗,导致炉膛着火延迟,使火焰 煤粉细度不够 是 中心升高,则排烟温度升高。

省煤器、水冷壁、过热器、再热器,管内壁 四管结垢 是 结垢影响传热效率,导致排烟温度上升。

空预器受热面 空预器积灰可影响排烟温度上升 8℃以上。

是 积灰 设备自动投入 提高设备自动投入率可有效提高锅炉效率 是 率低 1-1.5%,对排烟温度影响较大。

对#5 炉而言,冬、夏季送风机入口温度差别 送风机入口温 有 25-35℃,对排烟温度影响大,但温度属 非 度 不可控因素。 第 4 页 11 12 七 人员操作水平 精心监盘,工况变化时提前进行调节。

设备安装原因 设备安装已完工,现无改造可能。

制定对策 根据因果分析,我们针对已确认的要因制定防范对策表(如下) 。 非 非 序 号 对 策 表 要因 对策 措施 时间 负责人 负荷 340MW~450MW ,喷燃器摆角正常 根据负荷变 范围为 20%~50%。

化及时调整 炉膛火 负荷 450MW~570MW, 喷燃器摆角正常 2012/5 喷燃器摆角, 1 焰中心 /1 至 范围为 25%~50%。

在保证正常 高 11/30 参数的情况 负荷 570MW~680MW, 喷燃器摆角正常 下, 尽量下摆 范围为 25%~50% 机 组 正 常 运 负荷 340MW~450MW ,热一次风母管压 行 过 程 中 一 力 7.5~8.5KPa。

一次风 次 风 压 投 自 负荷 340MW~450MW ,热一次风母管压 2012/5 2 管风压 动, 根据负荷 力 8.5~9.5KPa。

/1 至 高 及制粉系统 11/30 负荷 340MW ~ 450MW , 热一次风母管压 运行情况进 力 9.5~10.5KPa。

行调整 负荷高时,燃料量增加,此时炉膛温 度高,着火条件好,燃烧稳定,此时 可适当降低氧量,减少过量空气系数, 合 理 调 整 氧 从而减少排烟热损失。

量, 使炉膛通 低负荷时,适当减小炉膛负压,以减 2012/5 通风量 3 风 量 维 持 在 小漏风,提高炉膛温度,减少未完全 /1 至 大 合理水平, 以 燃烧。

11/30 减少烟气量 锅炉燃烧氧量控制 340 370 390 430 480 520 580 630 680 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 第 5 页 6.6 5.6 5.3 4.7 4.3 4.0 3.7 3.4 3.2 及时检查炉 在机组正常运行过程中,每次交接班 本体人孔门、 2012/5 检查均应检查检查炉本体人孔门、看 炉本体 看火口、 炉底 /1 至 火口等,发现有未关闭的及时关闭, 漏风 机械密封、 空 11/30 检查炉底机械密封、空预器膨胀结情 预器膨胀结 况,发现漏风点及时联系检修处理 情况 运行磨的热风调门尽量开大,但保证 开度在 70%以下 2012/5 磨煤机 尽 量 提 高 磨 /1 至 出口温 煤 机 出 口 温 控制磨煤机出口温度 75~80℃ 11/30 度低 度 当机组掺烧褐煤时,控制磨煤机出口 温度 65~70℃ 磨出力 52t/h 对应分离器转速为 71~ 75rpm 2012/5 尽量提高磨 煤粉细 磨出力 45t/h 对应分离器转速为 71~ /1 至 煤机旋转分 11/30 度不够 75rpm 离器转速 磨出力 35t/h 对应分离器转速为 71~ 77rpm 白班吹灰 C、D 层短吹灰器,尾部长吹 和半场吹 2012/5 合理安排吹 四管结 前夜吹灰 A、B 层短吹灰器,水平长吹 /1 至 灰, 防止四管 11/30 垢 灰器 结渣 单号日期吹奇数吹灰器,双号日期吹 偶数吹灰器,周三吹 R/L17、20、21 空预器吹灰每班执行两次,接班后执 2012/5 空预器 合 理 安 排 吹 行一次,临交班执行一次 受热面 灰, 防止空预 加强对吹灰器的检查及维护,确保吹 /1 至 积灰 器积灰 灰器运行正常,发现问题及时联系检 11/30 修处理 接班检查一次风压设定投自动 2012/5 设备自 尽 量 应 用 设 炉膛压力投自动 /1 至 动投入 备 的 自 动 控 各风机变频或动叶开度投自动 11/30 率低 制 制粉系统磨煤机控制投自动 二次辅助风挡板开度除 A、F 煤层辅助 第 6 页 4 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 张 日 阮 波 席建新 王庆斌 王志宁 5 6 7 8 9 风、过燃风、顶层附加风外投自动 制表人陈平:

制表时间:2011.12.01 八 对策实施 按照小组制定对策,QC 小组人员分工明确,各司其职,有条不紊的进行 组织和实施。

QC 小组组长于强按照对策, 每次接班接班前都为小组成员提供第一手的 煤质检验报告,同时及时和值长进行沟通,超前了解本班次的接带负荷大致 情况,同时通知小组成员,对照对策表对各项运行工况的调整做好超前的准 备工作。根据当班负荷变化情况,QC 小组成员认真履行职责,在组长指导 和监督下,积极稳妥的按照对策逐步进行了一下实施:

1. 交接班检查均应检查检查炉本体人孔门、看火口等,发现有未关闭 的及时关闭,检查炉顶、炉底机械密封、空预器膨胀结情况,发现漏风点及 时联系检修处理,合理控制炉膛负压。

2. 加强锅炉受热面和空预器的吹灰工作,特别是水平及尾部烟道,这 些是炉本体容易积灰的地方,当发现积灰情况时,加强吹灰频率,加强对吹 灰器的检查及维护,确保吹灰器运行正常。

3.根据当班煤质情况,全面考虑煤质及氧量等参数,及时调整燃烧,确 保燃料完全燃烧,减少不完全燃烧对烟温的影响。

4.保持合理的磨煤机运行方式及磨煤机出口温度。根据磨煤机磨制煤种 的不同,确保煤粉细度在设定值,控制不同的磨煤机出口温度,尽量用热一 次风,但保证磨煤机热一次风调门开度在 70%以下,冷风调门开度在 10%以 上。

5.在保证锅炉炉膛不结焦的情况下,合理调整氧量,使炉膛通风量维持 在合理水平,以减少烟气量。

九 效果检查 第 7 页 经过小组成员的努力,机组稳定运行,我班烟风温差降低了℃,下降明 显。于 2012 年 11 月,圆满完成了本 QC 小组活动课题。小组全体成员按照 程序化管理要求,对整个活动过程进行了回顾和总结,对小组的目标完成情 况进行了总结,见下图。 1-4 月烟风 温差为 烟风温差 目标值 11 月烟风 温差为 128℃ 118℃ 116℃ 绘图人:王志宁 绘图时间:2012.12.01. 十 经济效益分析 1、按照烟风温差每降低 10℃,综合供电煤耗下降 2.55g/KWH 进行计算, 经过 QC 小组努力, #5 机烟风温差实际降低了 12℃, 综合供电煤耗下降 3.06g/KWH,按#5 机年实际发电量为 39.68 亿 KWH,共可节约标煤为:

3.06×3968000000÷1000000=12142.08(吨) 2、按标准煤入厂价格 800 元/吨,对策落实期间可节约购煤费用 12142.08×800=9713664(元) 十一 巩固措施及标准化管理 巩固措施: (1) 通过 QC 小组成员的努力。

在降低烟风温差方面取得了一定的效果, 通过运行部开展的技术讲座进行推广。 第 8 页 (2) 鉴于煤炭市场的变化、煤质变化结合#5 炉的实际运行情况,我们 将依据本次小组取得的成果,应用于今后的工作中,使获得的成果 得以推广和巩固。

标准化工作: (1) (2) 对降低排烟温度的相关措施进行检查,整理归档。

对运行规程的相关章节进行修改,实现推广规范化的运行模式,纳 入企业标准化管理。

十二 体会和打算:

通过本次 QC 活动,提高了个人的业务技能和攻克技术难题的能力,团 队精神得到了充分发扬。对于生产现场存在的难题,只要我们勤于动脑筋、 敢于想办法,并通过 QC 活动的大力开展,问题最终是能解决的。通过活动 的开展,更深层次的挖掘出安全运行、节能降耗的新思路,总结出技术革新 的好方法,不仅开阔了自己的视野,更为我厂的效益最大化和构建“节约型 和谐企业”做出贡献。

下一步我们将总结这次的成功经验以及需要改进的地方,发挥我们 QC 小组的主观能动性,积极开拓、大胆创新,在其它节能降耗方面摸索出一套 行之有效的方法,为我厂的经济运行再做贡献。 第 9 页

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