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窑磨检修安全注意事项,水泥厂篦冷机停窑检修,窑检修安全总结,四号窑05年七月检修后的运行报告

发布时间:2012-11-06 来源: 水泥厂窑检修工作总结

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Sancifeng dangba 报告 工艺技术室 四号窑七月检修后的运行报告 二 00 五年七月十五日,四号窑因石灰石、原煤堆场事故停窑八 天。针对前期运行中表现出来的预热器出口温度高、系统波动大、 篦冷机侧墙浇注料烧损、灰斗漏料严重、窑头废气温度高等特点, 公司组织了对四号窑系统的检修和技改。通过检修后近二十天的运 行,工况有了明显的改观,现分析如下:

一、检修与技改的主要内容 1、篦冷机挡风墙增大,高度从 0.4m 增大到 2.4m; 2、篦冷机左侧直墙浇注料改废砖砌筑; 3、篦冷机篦缝调整、密封条更换、侧组件更换; 4、窑头燃烧器风套修补:燃烧器内风及煤风套均被磨通,检修 中进行了修补; 5、窑头燃烧器重新定位:冷态进窑位臵由原来的 500mm 增大到 600mm;偏下、偏料各 40mm,较原来更近料; 6、预热器各撒料箱清理积料,翻板阀调整配重,人孔门、管道 连接法兰堵漏; 二、运行状况 1、预热器 预热器明显的改变有四个方面:一是预热器出口压力下降, 从检修前的-5000~5200Pa 下降到-4800~5000Pa; 二是 C5 出口温 度从检修前的 330~350℃下降到 320~335℃;三是 C3 出口 O2 含 量变得平衡,检修前 C3A、B 的 O2 含量分别在 3.0~4.0%、1.0~ 2.0%,有明显的通风不均现象,检修后,两列的 O2 含量都在 2.0~ 4.0%; 四是 C1 出口与炉出口温差从检修前的 20~40℃增大到 40~ 60℃,去年八、九月间及今年六、七月间甚至还出现了短时间的 倒挂现象。转变也并非检修完就出现的,在 7 月 24 日到 26 日这 段时间内, 系统风量依然偏大, 预热器出口压力在-4900~5100Pa, C5 出口温度也在 340℃以上; 27 日到 29 日, 根据 C3 出口 O2 含量, 将出口压力降到了-5000Pa 以下,但因窑头一次风机只有一台运 转,炉温控制偏高,导致出口温度没有降下来;此后,对炉温的 控制转为对 C1 下料温度的控制, 分解温度呈下降趋势, C5 出口温 度也随之下降。

2、回转窑 检修前的特点是窑内火力不足,窑尾温度低,大多在 1050℃ 左右,NOx 含量 600~800ppm,炉温略有波动,就会引起出窑物料 的变化。从进窑检查情况来看,主窑皮仅 23.9m 长,烧成带偏短, 液相反应时间不够。检修后,尾温上升到 1100℃左右,NOx 含量 1000~1500ppm, 主窑皮长度在 27~30m。

再就是筒体温度的变化, 7 月 13、14 日的筒体高温点在 12.0m 及 30.8m,最高 444℃,而目 前高温点已转移到 38.7~40.6m 的范围内。总的说来,火焰形状 转好,窑内煅烧充分,但 NOx 含量过高。

3、篦冷机 篦冷机是本次检修的重点,也是检修后改变最明显的部分。

二、三次风温略有下降,但变得稳定。检修前二次风温 1000 ~ 1300℃,三次风温 700~950℃。大幅度且剧烈的波动导致操作上 频繁的调整窑、炉喂煤量,这实际上很难控制,很容易加剧工况 的恶化。煤磨取风温度在 600~800℃,造成了煤磨操作的困难, 经常需往入磨原煤里浇水以控制出磨温度。

如 4537 电收尘废气温 度高, 冷风挡板处于常开状态, 即使这样, 也有一个班超温 (300℃) 十余次的情况。

检修后, 各温度趋于稳定, 二次风温 1100~1250℃, 三次风温 750~900℃,煤风温度 500~650℃,废气温度 200~ 300℃,几乎不再用冷风挡板,4538 风机挡板也关到了 90%以下。

4、质量控制 质量方面的变化相当明显,其一是 f-CaO 合格率的提高,七 月份的平均合格率为 92.46%,八月第一周仅超标一个点,合格率 在 98%以上。其而是现在熟料 LSF 达到 96 以上,f-CaO 也能合格, 而此前超过 95 就已非常困难。

5、烧成煤耗 从检修后的统计数据来看,实物煤耗有了较大幅度的下降, 具体统计数据如下: 项 目 窑产量(t/d) 八月四日 10666 八月五日 10942 131.2 100.4 八月六日 10840 127.5 98.9 八月七日 10939 134.2 100.5 八月八日 10940 135.0 98.7 实物煤耗(kg/t) 138.1 标准煤耗(kg/t) 103.4 三、结论 系统工况有了很大的良性转变。这些转变主要来自于篦冷机 挡风墙的技改。

挡风墙本来的目的是窑炉用风与窑头废气的分隔点, 即我们常说的零压面。4528 的挡风墙处于一段末尾,属于高温区与 中温区的分界线。理论上来说此前的风都应该以二、三次风的方式进 入窑炉系统,煤磨取风源在二段,三段属于续冷却,是异常情况下的 冷却补充,风量较小。实际运行情况却是窑炉与 4538 抢风严重,表 现出来就是二、三次风及废气温度的不稳定,煤风高,炉温不稳定。

又因篦冷机内流场不稳定,造成了系统阻力大,预热器出口压力高, C3 出口气体 O2 含量低,炉煤可能存在不完全燃烧,导致热耗升高。

炉内燃烧不稳定,致使入窑生料分解率不稳定,窑内热工紊乱,出窑 物料波动。出窑物料的波动又反过来影响二、三次风温,形成了恶性 循环。改造后解决了这些问题。 二、三次风温较检修前低,也是正常情况。一是窑头燃烧器入窑 长度增加,降低了出窑熟料温度;二是篦板重新调整,固定端急冷效 果加强,一段后部熟料温度较以往低,但我们风机的操作没有对应调 整,这部分冷却风量可能偏大,风温相对较低,混合后使二、三次风 温降低。而在挡风墙改造前,这部分风大多被 4538 风机及煤磨带走, 这也是窑头废气及煤磨取风温度高的原因。当然,煤磨风温的变化也 不排除取风挡板恢复的原因。

各个点温度的降低,使得系统被废气带走的热量减少,系统热耗 必然降低。这又反过来说明了煤耗降低的原因。但同时也要考虑到质 控配料方面的改进。

系统风量的减少,有利于工序电耗的降低。

这次检修还把大量废旧耐火砖重新利用,一方面减小了库存压 力,更重要的是节约了大量的资金,充分体现了公司开源节流的年度 工作重点。

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