[WSD-FX70全自动封箱机消耗率及损耗率的研究] 封箱机

时间:2019-08-16 05:07:24 来源:QQ空间素材网 本文已影响 QQ空间素材网

  WSD-FX70全自动封箱机是燕京啤酒(衡阳)有限公司二十万技改3.6万瓶/小时包装车间的灌装系统中的纸箱包装设备。自2008年元月投产以来,纸箱包装的稳定性和可靠性不是很正常,设备运行情况是在生产过程中经常出现纸箱打横一卡箱一打酒,当酒箱出现卡箱一打酒现象时,工人需停机排除故障,并处理损坏的酒瓶和纸箱,造成机器运行不连续,停机时间多,设备无故障运行时间较短,生产效率不高,即增加了工人的劳动强度,又损坏了啤酒和纸箱,产品浪费很大,初步统计生产过程中酒和纸箱的损耗率为0.3%,同时在纸箱包装的封箱过程中热熔胶的喷射方向不一致,且呈离散状,不仅影响纸箱美观且热熔胶消耗量大,热熔胶消耗为1.1g/件。原材料消耗和产品损耗造成的年经济损失约20万元以上。
  1 WSD-FX70全自动封箱机纸箱的封装动作
  WSD-FX70全自动封箱机纸箱的封装动作组成:首先纸箱由截箱部分的输送带将已经减速的纸箱送到机器进口处,并继续向前进入加载输送带。在纸箱通过工作区时,上部分扣边装置中的前折架将纸箱A处向里折叠,随后气缸控制后折页架将B处向里折叠,此时热溶胶喷嘴向A、B处折面的表面喷热溶胶,而纸箱西侧翼C、D处则在通过上导杆向两侧内折压向与已喷有热溶胶的纸箱A、B折页上方,通过压箱装置时。胶将四片纸箱翼板粘结起来以达到封箱的目的。见图1。
  
  2 实际设备运行情况
  (1)状况1:纸箱的规格是长×宽×高分别为293mm×221mm×292mm,302mm×235mm×302mm,进入截箱部分由于纸箱的长和宽尺寸是不同的,理论上应纸箱应按长度方向进入工作区,实际是纸箱随滚道运动纸箱会出现转过一个角度沿宽度方向运动,就出现打横的现象,损坏纸箱和打酒,此时工人就需要停下来,清理打坏的纸箱和酒瓶,才能正常工作,这种现象一个班发生2―3次。当酒箱出现卡箱一打酒现象时,这样停机时间多,设备无故障运行时间较短,生产效率不高,即增加了工人的劳动强度,又损坏了啤酒和纸箱,产品浪费很大,初步统计生产过程中酒和纸箱的损耗率为0.3%,累计年损耗生产成本为10万元以上。
  (2)状况2在纸箱通过工作区向A、B处折面的表面喷热溶胶时,热熔胶的喷射方向不一致,且呈离散状,不仅影响纸箱美观且热熔胶消耗量大,热熔胶消耗为1.1克/件,增加热熔胶成本为10万元。
  3 技术改进的措施
  针对状况1:根据纸箱的尺寸在输送线转弯半径最大位置,设计并制作了由大渐小喇叭形导向定位装置。
  针对状况2:(1)厂家提供的运行参数:主电压:220/380V频率=50Hz。温度:不低于10℃压缩空气:0.4MPa-0.8MPa,只给出了范围,没有具体的准确数据,我们通过改变压缩空气的压力大小(压力范围在0.4,0.3,0.2,0.19,0.18MPa),控制温度范围(155°,160°,165°,170°,175°,180°),给出不同组的数据来观察热溶胶喷射效果,通过了三个多月的实验、观察、记录、测试、评价,得出最佳控制热溶胶温度范围和压缩空气压力范围是:温度170℃~175℃,压力0.18MPa~0.19MPa。(2)我们对设备进行了整体检查,改进了进箱夹板、打箱器和喷胶光电反应位置尺寸:进箱夹板由原来的直角进,调整为30。夹角进;打箱器由原来的直打,调整为15°~30°角度范围斜打-喷胶光电反应位置由原来的长度150mm,调整为100mm。(3)原设备中的档箱板、压箱压条、分水刀片和压箱滚筒的位置是交叉错乱,调整为同一水平线上。
  4 取得的成效
  通过技术改造,经过一年多的生产运行,效果明显:热熔胶消耗由1.1g/件降低为0.4g/件。设计的导向定位装置确保截箱过程纸箱的方向按一个方向输送,避免了纸箱不出现打横现象。降低产品(酒和纸箱)损耗量由0.3%为0.03%,明显的提高了工作效率,减轻了劳动强度,降低生产成本,延长了设备使用寿命。
  每年可为企业节约成本30万元以上。

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